电镀酸铜故障分析与解决办法 (之一)机加工订单
2022-11-01 本站作者 【 字体:大 中 小 】
在电镀中,硫酸盐镀铜占有十分重要的地位。酸铜电镀的好坏,直接影响电镀层的质量和相关性能,并对后续加工产生很大影响。
根据本人二十几年的电镀经验,现从几个方面做一个归纳,以期对从业者有所启发。
故障一、镀层发花或发雾
镀前处理不良,镀件表面有油;清洗水或者镀液中有油;阳极面积太小或者太短;镀液中B光剂太多或开缸剂过量;有机杂质太多;光亮剂搅拌不均匀或湿润剂太少……都有可能造成镀层发花或者发雾。
分析故障,可以从下面几个方面着手。
首先充分过滤搅拌镀液,检查阳极面积,排除由于光剂分布不均匀,阳极面积太小造成的故障。
同时从现场表现进行分析,假如发花现象只是出现在挂具下部的工作上,上部工件不发花。那就有可能是阳极板太短造成,检查并换上足够长的阳极板,观察现象是否消失。
如果发花现象出现在工件的朝下面或挂具上部的工件才有,那有可能是清洗水或镀液有油污引起。硫酸盐镀铜,对油污非常敏感。不管是毛坯上的油没处理干净,还是清洗水或镀液中有少量油污,甚至是操作人员不干净的手摸过镀前的工件,都会使镀铜层发花。
镀液中是否有油,不但可以从现象进行判断,同时还可以通过小实验来了解。取一定量的故障镀液做烧杯实验。先要使阴极板上能看到类似于生产中的故障现象,接着对试验镀液进行除油处理,另外再取相同体积的故障镀液进行双氧水-活性炭处理,然后分别加入光剂进行试验。如果用双氧水-活性炭处理过的镀液仍有发花或发雾,而经过除油处理的镀液不再出现发花和发雾,那么原液中就有油,应进行除油处理。如果用双氧水-活性炭处理过的镀液和经过除油处理的镀液,都不出现发花或者发雾,那么原镀液可能是有制杂质污染,只要用双氧水-活性炭处理镀液就可以了。
如果镀液中B光剂(聚二硫二丙烷磺酸钠)或开缸剂M过多,可以向试验镀液中添加A光剂,并适当稀释进行试验,如果经这样处理后镀层不再发花或发雾,而且光亮度较好,说明原镀液中B光剂或开缸剂过多,应调整光亮剂的比例。
在含有十二烷基硫酸钠(湿润剂)的镀液中,有时由于其含量过低,也会导致镀层出现发花现象。可以适当补充湿润剂。
在铁件的生产电镀中,酸铜镀液中如果有大量的铁杂质存在,也会引起镀层发花。这时就要除铁或者稀释镀液。大量的铁杂质,可以用化学方法分析测定。也可以从定性上进行判断: 取10ml镀液置于试管中,加入两滴30%的双氧水,再加热至60°C,然后用10%的碳酸钠溶液调整ph到5.5,若此时试管中有较多的棕色沉淀,表明原镀液中有较多的铁夹杂质存在,否则无棕色沉淀,表明不是铁杂质的影响。
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